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熟料车间副主任述职报告
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各位领导,各位同事:
  不知不觉在熟料车间副主任岗位上又工作了一年,在本年度内,我以“认认真真履行职责,扎扎实实做工作,以实为本,尽心尽力”的态度。紧紧围绕着公司的任务,信心百倍地和员工一道,广泛采纳大家好的建议,融入到促进生产的各项管理中去。廉洁自律,求真务实,开拓进取。
  一、设备运行和维护再上新台阶。作为生产设备领导,我深刻认识到设备运转率就是我的核心工作,本人每天到现场转转,看看,摸摸,做到对设备的运转状态了然于胸,于不疑处质疑,于无事处找事。利用早上的班前会回答设备存在的问题且及时安排维修任务。设备巡检工作是做到预防性维修的前提,为此全面规范了员工的日常行为,建立了以全体人员为基础的设备巡检,维护,保养的维修体制。设备维修中加强了针对性修理、减少大修,不能用100%的成本去解决10%的问题。否则得不偿失,须采取“对症下药”的措施进行修理;维修工种之间加强团结协作,承上启下,一次到位,能够及时准确把握问题点,手的病除。正为此,今年的设备的运转率做到了稳中为升,窑因故障停机时间稳中有降。
  二、紧随公司步伐,满怀信心积极开展技术创新工作。两台篦冷机通过对破碎机轴承座及拉链机头轮的改进,彻底改变了过去“头顶着灰,脚踩着水,眯着眼睛闭着嘴”的面貌。两台窑的大齿圈的漏油过去一直是老大难,通过对齿轮罩的结构改进,漏油现象得到了解决。窑头电收尘输送机的锁风通过技改大大地好转,篦冷机二段风再也不会出现因25D“能力不够”拉不出去的现象。此外还对篦冷机的锁风箱,窑尾的绞龙进行了改进。以上都是本人根据生产的情况,收集员工好的建议,通过思考、测绘、设计出来的。生料¢1400卸料阀是进口设备,多年的使用已严重老化,通过和厂家交流进行了改造,恢复了性能,也节省了大量外汇。此外喷煤管小车无法行走,生料的09阀及11阀无法关闭等多年没有解决的问题今年都得到解决。
  三、成本管理是企业管理的核心工作,节能工作又穿插在其中。设备的故障能在日常中解决不拖到检修时解决;在检修中为了降低维修成本,尽自已所能承接检修项目,严格控制外委检修;在生产间隙,对检修更换下来的损坏备件做到及时修复;其中修复了喷煤管,上百节FU链条,罗茨风机,各类减速机,执行机构等等。一年来车间机械配件费用比去年下降了200多万元。在润滑油管理上,严格按设备润滑“五定”(五定:定人、定点、定时、定质、定量)要求去做。做到了需润滑的不含糊,如恢复了窑轮带处润滑(多来没有润滑过);窑托轮表面加强了润滑,由原来的每条线三个托轮采用石墨块润滑增加到现在六个托轮润滑;针对窑瓦过去用680润滑油易乳化变质,改用了HF-托轮油。润滑点尽管多了,但管理加强了,尤其是跑冒点减少了,从而润滑油全年费用比去年下降20万元。
  四、维修工段听从公司指令,紧急动员,科学调度。在兄弟单位的突出抢修中,紧密配合,得到公司的一致好评。在公司的技术培训考试中维修工也取得了比较好的成绩。在绩效考核方面,尽可能地让敬业勤者发挥好的作用,形成了先进更先进,后进赶先进的工作局面。
  五、尽管做了些成绩,但车间和先进单位相比,还存在着窑停机次数还很多,有些问题还不能切中要害,在熟料维修成本上,差距还很大。技术在更新、一些管理理念也在时时更新,本人今后会紧随公司的发展速度,踏上公司发展的节拍。不断调整自己的工作思路,厚积薄发,推陈出新,团结车间全体员工,努力扎实的作好车间各项工作。

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